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多蒙朋友指点,看到印尼民航当局对狮航610的调查报告。没有看全,很多一般性的东西也没有多少营养,主要看了看几张FDR的记录图表。FDR是Flight Data Recorder,飞行数据记录仪,把关键飞机数据记录下来已供事故调查用的,是两个黑盒子中的一个。狮航610的座舱语音记录仪(CVR)一直没找到,所以FDR就是最主要的飞行记录了。
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这是出事前的FDR; B/ ?' t6 Z( x
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这是发动机和其他数据
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这是出事前一次飞行的FDR
0 \% g4 A9 r+ s, b, ?可以看到,对于出事飞行:3 C' A* F! r" l) Z
1、左右空速稳定,所以不应该有空速管冻结问题,否则空速显示应该是时不时尖锐下跌,甚至一路坐底
' i- A5 @2 @& T2 K. s* t2、自动驾驶仪始终没有启用,这是对的,飞行员在没有达到稳定飞行前,本就不该启用自动驾驶仪
! Q0 ?) p/ M5 b: N3、左操纵杆震动提示(sticker shaker left)除了短暂一段时间,起飞后一直在警告,意味着系统认为有失速危险,但右操纵杆没有这个问题
# ?$ _( h% N9 n' X6 F. X4、手动配平(蓝线,这是飞行员的动作)除了一开始少数几次压低,后面都在拼命拉起
6 K: Q) x0 n1 Q, B5、自动配平(红线,这是MCAS了)一开始就很活跃,但前段以拉起为主,到后来就是拼命压低了,最终“打败”了飞行员,造成惨剧
7 D* H9 ?2 T8 d8 b0 I6、平尾(深蓝线)在后半段一直在飞行员和MCAS之间无所适从,上上下下
U/ r7 m9 \, P7 O9 j% \/ {7、左右迎角从一开始就有大偏差,起飞后偏差实际上略微缩小,但还是很大,一直稳定,没有太异常的读数。这可能是维修问题,在地面就没有做到左右迎角传感器清零、对准
: ~! }7 D: ]$ \9 B6 D+ w4 v8、左右空速、高度读数都略有差异,说明简单依赖双重冗余不靠谱
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对比前一次飞行:% i) t1 { N* b8 Q+ W
1、左右迎角读数在地面也有偏差,但小得多,起飞后明显增大
; E9 L* b* I' }' e9 X2、sticker shaker left一直在警示
2 T/ b8 o0 j, @ G$ K3、副驾驶的自动驾驶仪短暂接通,后来取消,正驾驶的自动驾驶仪一直没有接通,所以大体是全程手动飞行0 V( J2 W9 t4 T; S; P4 [
4、手动配平和MCAS在起飞段也互相斗争了一段,但后来不斗了,与迎角降低直接关联
, H9 W- C g Q1 \5、迎角极限不知道是固定数值,还是按照空速计算出来的计算值
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推测:
0 o _/ r# i6 E1 o7 A4 V前一次飞行中,左右迎角失配出现稍晚,手动与MCAS打架正打着,飞机已经接近巡航高度了,改平后左迎角读数正好低于阈值,MCAS不再作怪。万幸。7 E6 @- O+ ?. C) E* `
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出事这一次飞行中,左迎角传感器的读数在地面就高,MCAS离地不久就开始作怪,没等到巡航高度改平,已经在拉锯战中“打败”飞行员,机毁人亡。( l' A2 h* j" Q3 }
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评论:2 n: J) Z+ ?0 V" k7 X) F) r; e
左迎角传感器这样重要,波音为什么不在起飞前把左右迎角传感器偏差、归零作为permissive,不达标不准起飞呢?这是系统里很容易做到的。工业上大型设备的启动都有permissive(容许启动条件),不通过的话,再按启动按钮也没用。不知道这是否会成为波音补丁的一部分,还是依赖地勤和飞行员的check listing(检查清单)?5 @, A# y( ], N5 _, B- v
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