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多蒙朋友指点,看到印尼民航当局对狮航610的调查报告。没有看全,很多一般性的东西也没有多少营养,主要看了看几张FDR的记录图表。FDR是Flight Data Recorder,飞行数据记录仪,把关键飞机数据记录下来已供事故调查用的,是两个黑盒子中的一个。狮航610的座舱语音记录仪(CVR)一直没找到,所以FDR就是最主要的飞行记录了。
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$ k$ K% N4 T/ N* S这是出事前的FDR
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7 z( R n2 a: h: n, B0 g3 ~这是发动机和其他数据
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" h1 |4 x7 n' ]& t) P$ L' D# k这是出事前一次飞行的FDR: g' g/ i# J/ ]6 R% x
可以看到,对于出事飞行:0 A+ s2 v" X. E" G8 _8 {9 W6 N9 i
1、左右空速稳定,所以不应该有空速管冻结问题,否则空速显示应该是时不时尖锐下跌,甚至一路坐底
! U- w$ a; \' ~: `/ d) T! e2 l2、自动驾驶仪始终没有启用,这是对的,飞行员在没有达到稳定飞行前,本就不该启用自动驾驶仪
[" w+ D& p8 A9 k3、左操纵杆震动提示(sticker shaker left)除了短暂一段时间,起飞后一直在警告,意味着系统认为有失速危险,但右操纵杆没有这个问题
: X/ W. V2 w2 \0 K* `$ F6 ~4、手动配平(蓝线,这是飞行员的动作)除了一开始少数几次压低,后面都在拼命拉起
% Q; Z) I( x) y5 U. w, C9 c$ d1 g5、自动配平(红线,这是MCAS了)一开始就很活跃,但前段以拉起为主,到后来就是拼命压低了,最终“打败”了飞行员,造成惨剧
: C6 u3 v( T* B1 H0 ?6、平尾(深蓝线)在后半段一直在飞行员和MCAS之间无所适从,上上下下
. q$ X+ t* t5 Q. Q6 x7、左右迎角从一开始就有大偏差,起飞后偏差实际上略微缩小,但还是很大,一直稳定,没有太异常的读数。这可能是维修问题,在地面就没有做到左右迎角传感器清零、对准
- }( y# L$ [% S% Y$ m w5 e8、左右空速、高度读数都略有差异,说明简单依赖双重冗余不靠谱0 C( @2 J7 v8 x# D
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对比前一次飞行:" f1 a! b/ [ u5 A
1、左右迎角读数在地面也有偏差,但小得多,起飞后明显增大
4 q2 ]- s# |5 I! E* ^5 o, g' l2、sticker shaker left一直在警示+ r: [9 I L6 q$ Y, u
3、副驾驶的自动驾驶仪短暂接通,后来取消,正驾驶的自动驾驶仪一直没有接通,所以大体是全程手动飞行
" Q7 J* w* L9 K, b/ M9 O4、手动配平和MCAS在起飞段也互相斗争了一段,但后来不斗了,与迎角降低直接关联" r$ u# e5 a# u$ X- c+ H* \
5、迎角极限不知道是固定数值,还是按照空速计算出来的计算值' T5 ^( j- H/ T4 [
; T8 e8 x: X, |9 O9 j3 Q9 h) T推测: R3 j6 s* l: D0 m$ L# @
前一次飞行中,左右迎角失配出现稍晚,手动与MCAS打架正打着,飞机已经接近巡航高度了,改平后左迎角读数正好低于阈值,MCAS不再作怪。万幸。) p" c4 [ [7 U& |# k. b
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出事这一次飞行中,左迎角传感器的读数在地面就高,MCAS离地不久就开始作怪,没等到巡航高度改平,已经在拉锯战中“打败”飞行员,机毁人亡。
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( K' ]) q* `" B0 o( K8 L' e' a评论:2 W/ `3 l7 l. P7 i! g
左迎角传感器这样重要,波音为什么不在起飞前把左右迎角传感器偏差、归零作为permissive,不达标不准起飞呢?这是系统里很容易做到的。工业上大型设备的启动都有permissive(容许启动条件),不通过的话,再按启动按钮也没用。不知道这是否会成为波音补丁的一部分,还是依赖地勤和飞行员的check listing(检查清单)?, G3 H6 x# c9 v# K- a0 {
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