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多蒙朋友指点,看到印尼民航当局对狮航610的调查报告。没有看全,很多一般性的东西也没有多少营养,主要看了看几张FDR的记录图表。FDR是Flight Data Recorder,飞行数据记录仪,把关键飞机数据记录下来已供事故调查用的,是两个黑盒子中的一个。狮航610的座舱语音记录仪(CVR)一直没找到,所以FDR就是最主要的飞行记录了。
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' ~ y. |6 j1 ~ l3 C
0 @+ O' Q" N3 f9 ?; F这是出事前的FDR8 d' g: z( C3 t, K
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! @5 J* o, B9 {7 a这是发动机和其他数据
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) H' A' T J. `( S8 n( `这是出事前一次飞行的FDR
' g! }# N5 s1 {) U2 h. ^2 X$ y/ e0 j可以看到,对于出事飞行:
3 X) V0 t% N' |+ B& J, m! |1、左右空速稳定,所以不应该有空速管冻结问题,否则空速显示应该是时不时尖锐下跌,甚至一路坐底) V \ H/ N5 q
2、自动驾驶仪始终没有启用,这是对的,飞行员在没有达到稳定飞行前,本就不该启用自动驾驶仪$ c, w* M( ~$ t x0 H
3、左操纵杆震动提示(sticker shaker left)除了短暂一段时间,起飞后一直在警告,意味着系统认为有失速危险,但右操纵杆没有这个问题
. D F2 }8 {# r0 T" }3 t4、手动配平(蓝线,这是飞行员的动作)除了一开始少数几次压低,后面都在拼命拉起
6 a" v! O' n/ M5、自动配平(红线,这是MCAS了)一开始就很活跃,但前段以拉起为主,到后来就是拼命压低了,最终“打败”了飞行员,造成惨剧
- S" A" Z) E3 @6、平尾(深蓝线)在后半段一直在飞行员和MCAS之间无所适从,上上下下. m% {' v) o* h0 D6 |
7、左右迎角从一开始就有大偏差,起飞后偏差实际上略微缩小,但还是很大,一直稳定,没有太异常的读数。这可能是维修问题,在地面就没有做到左右迎角传感器清零、对准8 Z/ o$ g- T" K
8、左右空速、高度读数都略有差异,说明简单依赖双重冗余不靠谱
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2 X1 M* a* e1 E1 G; X5 z对比前一次飞行:
/ `. |) d! z4 s- ]+ T* Y1、左右迎角读数在地面也有偏差,但小得多,起飞后明显增大. M$ l: g7 `8 H* w3 f n
2、sticker shaker left一直在警示- H- U' H4 G" W x
3、副驾驶的自动驾驶仪短暂接通,后来取消,正驾驶的自动驾驶仪一直没有接通,所以大体是全程手动飞行6 O2 E& R, \' H2 T& x3 s: z/ d. z
4、手动配平和MCAS在起飞段也互相斗争了一段,但后来不斗了,与迎角降低直接关联( S) P# x. v4 H: A) [
5、迎角极限不知道是固定数值,还是按照空速计算出来的计算值. U& p) u+ M9 X' H0 M
0 ?, G0 }0 L/ Y推测:& G* l3 v7 b; ? n6 |: a( Y
前一次飞行中,左右迎角失配出现稍晚,手动与MCAS打架正打着,飞机已经接近巡航高度了,改平后左迎角读数正好低于阈值,MCAS不再作怪。万幸。: M; \1 c, p* ], w# F
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出事这一次飞行中,左迎角传感器的读数在地面就高,MCAS离地不久就开始作怪,没等到巡航高度改平,已经在拉锯战中“打败”飞行员,机毁人亡。' _* C- V, s, V, s& C( D
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评论:
: d/ Z8 V( Z! Z$ M% Y: X左迎角传感器这样重要,波音为什么不在起飞前把左右迎角传感器偏差、归零作为permissive,不达标不准起飞呢?这是系统里很容易做到的。工业上大型设备的启动都有permissive(容许启动条件),不通过的话,再按启动按钮也没用。不知道这是否会成为波音补丁的一部分,还是依赖地勤和飞行员的check listing(检查清单)?, ]5 w# c" o9 n! u! a
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