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多蒙朋友指点,看到印尼民航当局对狮航610的调查报告。没有看全,很多一般性的东西也没有多少营养,主要看了看几张FDR的记录图表。FDR是Flight Data Recorder,飞行数据记录仪,把关键飞机数据记录下来已供事故调查用的,是两个黑盒子中的一个。狮航610的座舱语音记录仪(CVR)一直没找到,所以FDR就是最主要的飞行记录了。% }9 `. G& z+ q4 M# f9 p% x
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3 r& U7 y1 K1 [0 S& U( O) Y, I这是出事前的FDR8 {* o; H9 R4 ]& C% W9 i }/ a
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这是发动机和其他数据0 Q) I& B1 y# X9 E! U
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这是出事前一次飞行的FDR( U5 X" d; [1 C$ N1 ]7 x
可以看到,对于出事飞行:& D3 ?( o" v5 K" ?& Z' W
1、左右空速稳定,所以不应该有空速管冻结问题,否则空速显示应该是时不时尖锐下跌,甚至一路坐底+ a j9 k) Z6 L( Q3 e" K! F
2、自动驾驶仪始终没有启用,这是对的,飞行员在没有达到稳定飞行前,本就不该启用自动驾驶仪9 h; T9 v3 v7 \
3、左操纵杆震动提示(sticker shaker left)除了短暂一段时间,起飞后一直在警告,意味着系统认为有失速危险,但右操纵杆没有这个问题6 b }# J2 I' c
4、手动配平(蓝线,这是飞行员的动作)除了一开始少数几次压低,后面都在拼命拉起
3 T! |) P$ W3 U0 d% U4 S6 S5、自动配平(红线,这是MCAS了)一开始就很活跃,但前段以拉起为主,到后来就是拼命压低了,最终“打败”了飞行员,造成惨剧6 I; K, T' u0 f# s8 R5 j" p
6、平尾(深蓝线)在后半段一直在飞行员和MCAS之间无所适从,上上下下3 ]1 s6 A. | t. u4 P8 @
7、左右迎角从一开始就有大偏差,起飞后偏差实际上略微缩小,但还是很大,一直稳定,没有太异常的读数。这可能是维修问题,在地面就没有做到左右迎角传感器清零、对准
+ O: z7 w9 L4 w% b4 d3 i8、左右空速、高度读数都略有差异,说明简单依赖双重冗余不靠谱
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对比前一次飞行:
" X9 J) a/ o: w' X6 V1、左右迎角读数在地面也有偏差,但小得多,起飞后明显增大, _: y' {: }7 ` q7 i! Q
2、sticker shaker left一直在警示/ p- I/ r$ P: }- a( H o+ g" E V
3、副驾驶的自动驾驶仪短暂接通,后来取消,正驾驶的自动驾驶仪一直没有接通,所以大体是全程手动飞行$ E6 M% [. j' m4 ?: v) {
4、手动配平和MCAS在起飞段也互相斗争了一段,但后来不斗了,与迎角降低直接关联
0 v3 G( B% D" ]5、迎角极限不知道是固定数值,还是按照空速计算出来的计算值 R; I2 P2 \* s5 e8 F6 r
3 P# ]$ D4 o3 r# Z/ @+ N推测:
7 E, h1 c/ a/ F l$ i6 N& S% O前一次飞行中,左右迎角失配出现稍晚,手动与MCAS打架正打着,飞机已经接近巡航高度了,改平后左迎角读数正好低于阈值,MCAS不再作怪。万幸。
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# A' b r% ?/ D# y/ [出事这一次飞行中,左迎角传感器的读数在地面就高,MCAS离地不久就开始作怪,没等到巡航高度改平,已经在拉锯战中“打败”飞行员,机毁人亡。7 S0 Y; j. J3 y( ^" D. t1 W
6 N( @1 N6 F) E5 ^, W评论:
7 R' L* t; b6 @$ |: k左迎角传感器这样重要,波音为什么不在起飞前把左右迎角传感器偏差、归零作为permissive,不达标不准起飞呢?这是系统里很容易做到的。工业上大型设备的启动都有permissive(容许启动条件),不通过的话,再按启动按钮也没用。不知道这是否会成为波音补丁的一部分,还是依赖地勤和飞行员的check listing(检查清单)?
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