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多蒙朋友指点,看到印尼民航当局对狮航610的调查报告。没有看全,很多一般性的东西也没有多少营养,主要看了看几张FDR的记录图表。FDR是Flight Data Recorder,飞行数据记录仪,把关键飞机数据记录下来已供事故调查用的,是两个黑盒子中的一个。狮航610的座舱语音记录仪(CVR)一直没找到,所以FDR就是最主要的飞行记录了。; F+ y7 o% z' g8 D
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$ [; @' c8 [' Y这是出事前的FDR/ K% [" k( N; J3 {/ L% j! R
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这是发动机和其他数据
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这是出事前一次飞行的FDR$ }7 h; p% R% m7 I0 Q
可以看到,对于出事飞行:
7 v) I8 C' N; o7 s' X3 i9 J1、左右空速稳定,所以不应该有空速管冻结问题,否则空速显示应该是时不时尖锐下跌,甚至一路坐底
3 S% |' A( H h; I. l2、自动驾驶仪始终没有启用,这是对的,飞行员在没有达到稳定飞行前,本就不该启用自动驾驶仪/ W. K6 T4 O% f ]2 B
3、左操纵杆震动提示(sticker shaker left)除了短暂一段时间,起飞后一直在警告,意味着系统认为有失速危险,但右操纵杆没有这个问题. y* o5 K* z' c
4、手动配平(蓝线,这是飞行员的动作)除了一开始少数几次压低,后面都在拼命拉起; X3 p# [6 G+ y. B0 j
5、自动配平(红线,这是MCAS了)一开始就很活跃,但前段以拉起为主,到后来就是拼命压低了,最终“打败”了飞行员,造成惨剧0 Z& ] z, }6 M* Z1 L4 c) d s
6、平尾(深蓝线)在后半段一直在飞行员和MCAS之间无所适从,上上下下! J e$ O4 b6 d! D5 L
7、左右迎角从一开始就有大偏差,起飞后偏差实际上略微缩小,但还是很大,一直稳定,没有太异常的读数。这可能是维修问题,在地面就没有做到左右迎角传感器清零、对准
! Y& _( h: g) C6 B7 D% G6 v) F8、左右空速、高度读数都略有差异,说明简单依赖双重冗余不靠谱
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1 Q( p7 _+ [( ~/ U对比前一次飞行:
( w4 T% |( W* `8 {$ [! \1 w1、左右迎角读数在地面也有偏差,但小得多,起飞后明显增大/ m6 r7 ]. X+ Z
2、sticker shaker left一直在警示
) N& d, P$ e: e0 H+ n3、副驾驶的自动驾驶仪短暂接通,后来取消,正驾驶的自动驾驶仪一直没有接通,所以大体是全程手动飞行: z1 I) ~: g1 @9 @0 H
4、手动配平和MCAS在起飞段也互相斗争了一段,但后来不斗了,与迎角降低直接关联 [5 b' g+ f1 s$ e Y# y
5、迎角极限不知道是固定数值,还是按照空速计算出来的计算值
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推测:" E5 M0 I9 _- v' p) x0 @: ]
前一次飞行中,左右迎角失配出现稍晚,手动与MCAS打架正打着,飞机已经接近巡航高度了,改平后左迎角读数正好低于阈值,MCAS不再作怪。万幸。
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出事这一次飞行中,左迎角传感器的读数在地面就高,MCAS离地不久就开始作怪,没等到巡航高度改平,已经在拉锯战中“打败”飞行员,机毁人亡。" B" l5 s9 i0 M) V) l7 B
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评论:
6 K) |, \' j6 T左迎角传感器这样重要,波音为什么不在起飞前把左右迎角传感器偏差、归零作为permissive,不达标不准起飞呢?这是系统里很容易做到的。工业上大型设备的启动都有permissive(容许启动条件),不通过的话,再按启动按钮也没用。不知道这是否会成为波音补丁的一部分,还是依赖地勤和飞行员的check listing(检查清单)?
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