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多蒙朋友指点,看到印尼民航当局对狮航610的调查报告。没有看全,很多一般性的东西也没有多少营养,主要看了看几张FDR的记录图表。FDR是Flight Data Recorder,飞行数据记录仪,把关键飞机数据记录下来已供事故调查用的,是两个黑盒子中的一个。狮航610的座舱语音记录仪(CVR)一直没找到,所以FDR就是最主要的飞行记录了。
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0 r. t: T0 e8 j& {: G2 `
7 m: Z3 U! C1 s3 l1 R' n% Z
这是出事前的FDR1 V: ~/ n( g( m0 B3 A
' R6 r+ U2 G' Y T$ o5 D+ ]8 w2 @4 T
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这是发动机和其他数据% Y) G5 l3 s- n
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* _2 ]9 ?8 s" k) I; {5 s这是出事前一次飞行的FDR
8 I3 H0 R9 A: Q }0 m2 R# F5 |可以看到,对于出事飞行:
; p7 V9 Z% S7 G2 w1 ?1、左右空速稳定,所以不应该有空速管冻结问题,否则空速显示应该是时不时尖锐下跌,甚至一路坐底
3 M" X. G* H* T/ P6 y z* |* K2、自动驾驶仪始终没有启用,这是对的,飞行员在没有达到稳定飞行前,本就不该启用自动驾驶仪
5 R, A& @9 O- a3、左操纵杆震动提示(sticker shaker left)除了短暂一段时间,起飞后一直在警告,意味着系统认为有失速危险,但右操纵杆没有这个问题/ F: ^% {5 {2 z. }) l
4、手动配平(蓝线,这是飞行员的动作)除了一开始少数几次压低,后面都在拼命拉起" j( J' U2 m' w0 \0 G0 r
5、自动配平(红线,这是MCAS了)一开始就很活跃,但前段以拉起为主,到后来就是拼命压低了,最终“打败”了飞行员,造成惨剧
( O$ r" V( g" n! z S6、平尾(深蓝线)在后半段一直在飞行员和MCAS之间无所适从,上上下下
1 V1 B- s* b' R* G" j' x* E7、左右迎角从一开始就有大偏差,起飞后偏差实际上略微缩小,但还是很大,一直稳定,没有太异常的读数。这可能是维修问题,在地面就没有做到左右迎角传感器清零、对准4 i# a$ ^& K5 Z) q/ r
8、左右空速、高度读数都略有差异,说明简单依赖双重冗余不靠谱9 y7 F; t& _/ o, p
0 Z: b( B: _( w' E
对比前一次飞行:
- O6 d6 [4 U0 ~$ T K' H1、左右迎角读数在地面也有偏差,但小得多,起飞后明显增大
! y1 [2 i2 t; t1 K& b2、sticker shaker left一直在警示# h d2 I0 Q: M* J, y% h6 n
3、副驾驶的自动驾驶仪短暂接通,后来取消,正驾驶的自动驾驶仪一直没有接通,所以大体是全程手动飞行# C% ?- t+ ?' G A
4、手动配平和MCAS在起飞段也互相斗争了一段,但后来不斗了,与迎角降低直接关联+ c3 k$ ] H' q; N6 p+ n
5、迎角极限不知道是固定数值,还是按照空速计算出来的计算值8 G" v6 H; G& \& v; B5 A
: p# X5 k" `% w- d6 A3 E" ]1 G4 \5 S
推测:) R2 v- U, M( O5 m
前一次飞行中,左右迎角失配出现稍晚,手动与MCAS打架正打着,飞机已经接近巡航高度了,改平后左迎角读数正好低于阈值,MCAS不再作怪。万幸。
* X4 t, R( f( \# m/ s* n) R# X
出事这一次飞行中,左迎角传感器的读数在地面就高,MCAS离地不久就开始作怪,没等到巡航高度改平,已经在拉锯战中“打败”飞行员,机毁人亡。/ V7 |( I6 d& [( F# z8 ] J. J
! X, ]8 c, @. V1 b
评论:
8 X* J0 r/ f* W/ ~2 D左迎角传感器这样重要,波音为什么不在起飞前把左右迎角传感器偏差、归零作为permissive,不达标不准起飞呢?这是系统里很容易做到的。工业上大型设备的启动都有permissive(容许启动条件),不通过的话,再按启动按钮也没用。不知道这是否会成为波音补丁的一部分,还是依赖地勤和飞行员的check listing(检查清单)?# ^# [1 [6 X5 a
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