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多蒙朋友指点,看到印尼民航当局对狮航610的调查报告。没有看全,很多一般性的东西也没有多少营养,主要看了看几张FDR的记录图表。FDR是Flight Data Recorder,飞行数据记录仪,把关键飞机数据记录下来已供事故调查用的,是两个黑盒子中的一个。狮航610的座舱语音记录仪(CVR)一直没找到,所以FDR就是最主要的飞行记录了。: v, f7 m) _' P; a O3 \8 o
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这是出事前的FDR
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2 O4 G# d' y# A2 |3 j) l这是发动机和其他数据8 |3 R& V+ p( S7 b6 H) u Z a$ w
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这是出事前一次飞行的FDR. y% F8 A. T8 ?. T& f: B" @4 v/ W" t
可以看到,对于出事飞行:2 g' }9 f) n% {) F4 j8 m& U
1、左右空速稳定,所以不应该有空速管冻结问题,否则空速显示应该是时不时尖锐下跌,甚至一路坐底
2 d+ {* t _1 ^' q2 ?2、自动驾驶仪始终没有启用,这是对的,飞行员在没有达到稳定飞行前,本就不该启用自动驾驶仪
; {2 k" P% S5 P- C3、左操纵杆震动提示(sticker shaker left)除了短暂一段时间,起飞后一直在警告,意味着系统认为有失速危险,但右操纵杆没有这个问题
- |% A% d" E+ o, @* P' c4、手动配平(蓝线,这是飞行员的动作)除了一开始少数几次压低,后面都在拼命拉起
3 @ n9 e1 P/ Y5、自动配平(红线,这是MCAS了)一开始就很活跃,但前段以拉起为主,到后来就是拼命压低了,最终“打败”了飞行员,造成惨剧
2 ?2 L& a. D" I" Q' N6、平尾(深蓝线)在后半段一直在飞行员和MCAS之间无所适从,上上下下
$ b- s, |3 J) v7、左右迎角从一开始就有大偏差,起飞后偏差实际上略微缩小,但还是很大,一直稳定,没有太异常的读数。这可能是维修问题,在地面就没有做到左右迎角传感器清零、对准5 I) Q! T6 n) z, \ `$ {8 y8 p
8、左右空速、高度读数都略有差异,说明简单依赖双重冗余不靠谱
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对比前一次飞行:4 Q" f% ~+ G0 [- |
1、左右迎角读数在地面也有偏差,但小得多,起飞后明显增大8 P' ^+ d: C( Q; l# u. l
2、sticker shaker left一直在警示
" X% n; S6 e4 e6 y$ h* R/ h K3、副驾驶的自动驾驶仪短暂接通,后来取消,正驾驶的自动驾驶仪一直没有接通,所以大体是全程手动飞行
. @5 q4 u6 H- K, Q# E4、手动配平和MCAS在起飞段也互相斗争了一段,但后来不斗了,与迎角降低直接关联 T2 S( g& u8 i: Q# M; o
5、迎角极限不知道是固定数值,还是按照空速计算出来的计算值
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7 O6 L4 F k. Y# y( G# ^推测:! L. O; ]4 A! y5 I
前一次飞行中,左右迎角失配出现稍晚,手动与MCAS打架正打着,飞机已经接近巡航高度了,改平后左迎角读数正好低于阈值,MCAS不再作怪。万幸。1 t8 y% ^0 l6 k9 U% f- ~ ]
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出事这一次飞行中,左迎角传感器的读数在地面就高,MCAS离地不久就开始作怪,没等到巡航高度改平,已经在拉锯战中“打败”飞行员,机毁人亡。
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( Y/ N) o; f( x" z- |) }5 K评论:
3 j; Z+ P K! f4 ?3 s$ N( q左迎角传感器这样重要,波音为什么不在起飞前把左右迎角传感器偏差、归零作为permissive,不达标不准起飞呢?这是系统里很容易做到的。工业上大型设备的启动都有permissive(容许启动条件),不通过的话,再按启动按钮也没用。不知道这是否会成为波音补丁的一部分,还是依赖地勤和飞行员的check listing(检查清单)?/ K$ z; L7 K0 q0 p
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