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多蒙朋友指点,看到印尼民航当局对狮航610的调查报告。没有看全,很多一般性的东西也没有多少营养,主要看了看几张FDR的记录图表。FDR是Flight Data Recorder,飞行数据记录仪,把关键飞机数据记录下来已供事故调查用的,是两个黑盒子中的一个。狮航610的座舱语音记录仪(CVR)一直没找到,所以FDR就是最主要的飞行记录了。
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9 u* c& N) e1 c2 S' t8 U这是出事前的FDR
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" T, d' s; F1 ^4 \. |这是发动机和其他数据
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这是出事前一次飞行的FDR+ u# f7 A8 A/ T* ^9 c, A& A
可以看到,对于出事飞行:
_+ A8 F9 A+ a5 n! m- c5 S1、左右空速稳定,所以不应该有空速管冻结问题,否则空速显示应该是时不时尖锐下跌,甚至一路坐底
2 D7 l) c+ A; W0 Q3 O& C2 d, P9 }2、自动驾驶仪始终没有启用,这是对的,飞行员在没有达到稳定飞行前,本就不该启用自动驾驶仪( |( Q* z; z0 i, E9 C4 A
3、左操纵杆震动提示(sticker shaker left)除了短暂一段时间,起飞后一直在警告,意味着系统认为有失速危险,但右操纵杆没有这个问题5 G( _" P6 {! U M5 c$ F
4、手动配平(蓝线,这是飞行员的动作)除了一开始少数几次压低,后面都在拼命拉起
4 \3 r {! R. P; [) j" v1 r0 {% c5、自动配平(红线,这是MCAS了)一开始就很活跃,但前段以拉起为主,到后来就是拼命压低了,最终“打败”了飞行员,造成惨剧
" q% W8 f! j; t9 h6 i6、平尾(深蓝线)在后半段一直在飞行员和MCAS之间无所适从,上上下下
. @: V) Y H9 r9 k. D0 p" b7、左右迎角从一开始就有大偏差,起飞后偏差实际上略微缩小,但还是很大,一直稳定,没有太异常的读数。这可能是维修问题,在地面就没有做到左右迎角传感器清零、对准
0 [: V4 ?( B8 @3 }8 w8、左右空速、高度读数都略有差异,说明简单依赖双重冗余不靠谱
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对比前一次飞行:
5 q5 v+ K0 Y5 _" K1、左右迎角读数在地面也有偏差,但小得多,起飞后明显增大 E( b/ o+ u0 t5 u4 H2 c
2、sticker shaker left一直在警示5 y" k9 m7 A4 i% {) V$ B
3、副驾驶的自动驾驶仪短暂接通,后来取消,正驾驶的自动驾驶仪一直没有接通,所以大体是全程手动飞行
) ^& [8 r6 r7 l; m4 x. X" ` N$ F4、手动配平和MCAS在起飞段也互相斗争了一段,但后来不斗了,与迎角降低直接关联7 M& E( f0 r+ A2 X. ^' k# z
5、迎角极限不知道是固定数值,还是按照空速计算出来的计算值# U0 P3 S$ T7 a& ~& S: ^0 Z5 ]+ @
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推测:, q' `* n, B2 b$ {4 g0 \5 U
前一次飞行中,左右迎角失配出现稍晚,手动与MCAS打架正打着,飞机已经接近巡航高度了,改平后左迎角读数正好低于阈值,MCAS不再作怪。万幸。
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R. P% w+ \& d, t出事这一次飞行中,左迎角传感器的读数在地面就高,MCAS离地不久就开始作怪,没等到巡航高度改平,已经在拉锯战中“打败”飞行员,机毁人亡。
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* f: u8 `7 d) B2 I8 \评论:
% _% A% K* G1 Y6 K, j左迎角传感器这样重要,波音为什么不在起飞前把左右迎角传感器偏差、归零作为permissive,不达标不准起飞呢?这是系统里很容易做到的。工业上大型设备的启动都有permissive(容许启动条件),不通过的话,再按启动按钮也没用。不知道这是否会成为波音补丁的一部分,还是依赖地勤和飞行员的check listing(检查清单)?
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