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多蒙朋友指点,看到印尼民航当局对狮航610的调查报告。没有看全,很多一般性的东西也没有多少营养,主要看了看几张FDR的记录图表。FDR是Flight Data Recorder,飞行数据记录仪,把关键飞机数据记录下来已供事故调查用的,是两个黑盒子中的一个。狮航610的座舱语音记录仪(CVR)一直没找到,所以FDR就是最主要的飞行记录了。
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这是出事前的FDR. I: D# h& { w1 K {: E# W
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这是发动机和其他数据
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这是出事前一次飞行的FDR( ]/ \2 U! ?/ y$ _2 }. x
可以看到,对于出事飞行:
# T* ^7 o( J- m* S: ]8 Q4 d1、左右空速稳定,所以不应该有空速管冻结问题,否则空速显示应该是时不时尖锐下跌,甚至一路坐底( ]9 S9 J" j, J8 F& T2 p
2、自动驾驶仪始终没有启用,这是对的,飞行员在没有达到稳定飞行前,本就不该启用自动驾驶仪% L5 g" h% E/ t) }* m* ~7 `- A7 E
3、左操纵杆震动提示(sticker shaker left)除了短暂一段时间,起飞后一直在警告,意味着系统认为有失速危险,但右操纵杆没有这个问题. C+ R; W" M2 j! X2 s* k
4、手动配平(蓝线,这是飞行员的动作)除了一开始少数几次压低,后面都在拼命拉起7 r6 K: K. N6 ~7 f7 ]5 n% E2 ^
5、自动配平(红线,这是MCAS了)一开始就很活跃,但前段以拉起为主,到后来就是拼命压低了,最终“打败”了飞行员,造成惨剧
" j- K/ k5 z; r+ l" b6、平尾(深蓝线)在后半段一直在飞行员和MCAS之间无所适从,上上下下
4 l+ o4 m* X$ c( b7 l7、左右迎角从一开始就有大偏差,起飞后偏差实际上略微缩小,但还是很大,一直稳定,没有太异常的读数。这可能是维修问题,在地面就没有做到左右迎角传感器清零、对准
1 u5 b: Y; ^( a8 d2 i' w( N0 W8、左右空速、高度读数都略有差异,说明简单依赖双重冗余不靠谱
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3 c" A$ c( m B3 \对比前一次飞行:: K0 b; `( {0 w1 ]; {4 w" p
1、左右迎角读数在地面也有偏差,但小得多,起飞后明显增大9 T: v5 F; v5 A2 L& Z
2、sticker shaker left一直在警示
: B( p7 q& F% U. f0 r3、副驾驶的自动驾驶仪短暂接通,后来取消,正驾驶的自动驾驶仪一直没有接通,所以大体是全程手动飞行6 @' U, u6 b/ L: U
4、手动配平和MCAS在起飞段也互相斗争了一段,但后来不斗了,与迎角降低直接关联( C: l* }! L$ j3 M8 O" F
5、迎角极限不知道是固定数值,还是按照空速计算出来的计算值
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/ ~6 r5 N/ F7 o3 N0 ]推测:; z5 O9 W3 c+ w: }$ q. ^4 w$ g
前一次飞行中,左右迎角失配出现稍晚,手动与MCAS打架正打着,飞机已经接近巡航高度了,改平后左迎角读数正好低于阈值,MCAS不再作怪。万幸。
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出事这一次飞行中,左迎角传感器的读数在地面就高,MCAS离地不久就开始作怪,没等到巡航高度改平,已经在拉锯战中“打败”飞行员,机毁人亡。4 |' D) J* ^ c! r4 b. v% R0 \0 V
0 ^1 Z% u3 o n$ L3 I, v4 V% b评论:
8 w4 B% n/ Y( h, F# O左迎角传感器这样重要,波音为什么不在起飞前把左右迎角传感器偏差、归零作为permissive,不达标不准起飞呢?这是系统里很容易做到的。工业上大型设备的启动都有permissive(容许启动条件),不通过的话,再按启动按钮也没用。不知道这是否会成为波音补丁的一部分,还是依赖地勤和飞行员的check listing(检查清单)?
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