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多蒙朋友指点,看到印尼民航当局对狮航610的调查报告。没有看全,很多一般性的东西也没有多少营养,主要看了看几张FDR的记录图表。FDR是Flight Data Recorder,飞行数据记录仪,把关键飞机数据记录下来已供事故调查用的,是两个黑盒子中的一个。狮航610的座舱语音记录仪(CVR)一直没找到,所以FDR就是最主要的飞行记录了。. |1 {, b9 k: A- j# _) X
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这是出事前的FDR
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这是发动机和其他数据
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" G( b' E/ [- w! Y, u这是出事前一次飞行的FDR
* |4 ] H5 P) g& ?2 L7 i可以看到,对于出事飞行:9 L0 s5 C7 ?' \% ?* w% V0 ^
1、左右空速稳定,所以不应该有空速管冻结问题,否则空速显示应该是时不时尖锐下跌,甚至一路坐底
$ N; z4 N" o2 F1 m: F) \: W: m+ W2、自动驾驶仪始终没有启用,这是对的,飞行员在没有达到稳定飞行前,本就不该启用自动驾驶仪' i E. m8 k( J$ T/ ^; F
3、左操纵杆震动提示(sticker shaker left)除了短暂一段时间,起飞后一直在警告,意味着系统认为有失速危险,但右操纵杆没有这个问题8 _2 j# _( s7 F$ w
4、手动配平(蓝线,这是飞行员的动作)除了一开始少数几次压低,后面都在拼命拉起
5 `% t% e7 f% N5、自动配平(红线,这是MCAS了)一开始就很活跃,但前段以拉起为主,到后来就是拼命压低了,最终“打败”了飞行员,造成惨剧5 G% H- z: f% e/ R
6、平尾(深蓝线)在后半段一直在飞行员和MCAS之间无所适从,上上下下$ k, h$ y% V& L& i
7、左右迎角从一开始就有大偏差,起飞后偏差实际上略微缩小,但还是很大,一直稳定,没有太异常的读数。这可能是维修问题,在地面就没有做到左右迎角传感器清零、对准
$ q T- ?, e% N0 v$ X4 t, x8、左右空速、高度读数都略有差异,说明简单依赖双重冗余不靠谱
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2 ^4 \, j$ A3 d对比前一次飞行:
/ |; x* Y6 I: t+ R3 L: b, Y" P1、左右迎角读数在地面也有偏差,但小得多,起飞后明显增大
; w! Z8 |$ @0 x+ c3 e2、sticker shaker left一直在警示. B. G1 k# q, `* e/ F6 j7 A& i
3、副驾驶的自动驾驶仪短暂接通,后来取消,正驾驶的自动驾驶仪一直没有接通,所以大体是全程手动飞行 }- z& s: ~ O+ {* b, H% X
4、手动配平和MCAS在起飞段也互相斗争了一段,但后来不斗了,与迎角降低直接关联& {2 Y8 K; l' l" h
5、迎角极限不知道是固定数值,还是按照空速计算出来的计算值" |6 A% J6 b3 N, h* \& a
- Z. Y3 p# [8 s. T' g推测:
- [* t% N g2 d1 O6 F) J# B* k前一次飞行中,左右迎角失配出现稍晚,手动与MCAS打架正打着,飞机已经接近巡航高度了,改平后左迎角读数正好低于阈值,MCAS不再作怪。万幸。9 A, M, S. h0 G1 A. u3 V
& i0 ?" ~% t; m. O# d" a出事这一次飞行中,左迎角传感器的读数在地面就高,MCAS离地不久就开始作怪,没等到巡航高度改平,已经在拉锯战中“打败”飞行员,机毁人亡。
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A s o8 O1 E评论:
% x8 n/ o1 z7 S/ l6 H2 W8 k% p左迎角传感器这样重要,波音为什么不在起飞前把左右迎角传感器偏差、归零作为permissive,不达标不准起飞呢?这是系统里很容易做到的。工业上大型设备的启动都有permissive(容许启动条件),不通过的话,再按启动按钮也没用。不知道这是否会成为波音补丁的一部分,还是依赖地勤和飞行员的check listing(检查清单)?
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