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多蒙朋友指点,看到印尼民航当局对狮航610的调查报告。没有看全,很多一般性的东西也没有多少营养,主要看了看几张FDR的记录图表。FDR是Flight Data Recorder,飞行数据记录仪,把关键飞机数据记录下来已供事故调查用的,是两个黑盒子中的一个。狮航610的座舱语音记录仪(CVR)一直没找到,所以FDR就是最主要的飞行记录了。- I& _9 O# ~. u; ~( M1 i
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+ a; y8 ]) ?4 r这是出事前的FDR
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$ z8 ^7 C# i, Z" K" E& V这是发动机和其他数据
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! ~* Z+ r/ b- K3 i7 e3 P这是出事前一次飞行的FDR
6 n0 I5 B- A, R3 _; }可以看到,对于出事飞行:0 q+ b+ ?( Y: W! D
1、左右空速稳定,所以不应该有空速管冻结问题,否则空速显示应该是时不时尖锐下跌,甚至一路坐底
8 X: Y* x6 i5 d$ C) Y2、自动驾驶仪始终没有启用,这是对的,飞行员在没有达到稳定飞行前,本就不该启用自动驾驶仪
$ |) h N- b' ^3、左操纵杆震动提示(sticker shaker left)除了短暂一段时间,起飞后一直在警告,意味着系统认为有失速危险,但右操纵杆没有这个问题
" l: C7 M& {2 |* g6 _4 U* Y( m4、手动配平(蓝线,这是飞行员的动作)除了一开始少数几次压低,后面都在拼命拉起
: Y- E8 Q4 |& v P9 h2 E9 u5、自动配平(红线,这是MCAS了)一开始就很活跃,但前段以拉起为主,到后来就是拼命压低了,最终“打败”了飞行员,造成惨剧
1 a5 j5 Z$ s7 X% [2 S' }9 x6、平尾(深蓝线)在后半段一直在飞行员和MCAS之间无所适从,上上下下
' H. G5 u* [% }+ S, ?0 |/ _3 B7、左右迎角从一开始就有大偏差,起飞后偏差实际上略微缩小,但还是很大,一直稳定,没有太异常的读数。这可能是维修问题,在地面就没有做到左右迎角传感器清零、对准3 Z6 \7 i, ]( H0 |3 }9 D( V
8、左右空速、高度读数都略有差异,说明简单依赖双重冗余不靠谱
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& L- |8 x% [( Q7 U8 @8 [% v# e# T对比前一次飞行:1 [4 E) q+ s! v- o$ O
1、左右迎角读数在地面也有偏差,但小得多,起飞后明显增大
7 S2 S6 L d# g, _7 h3 }" ^2、sticker shaker left一直在警示9 P: O7 k& y' z; V
3、副驾驶的自动驾驶仪短暂接通,后来取消,正驾驶的自动驾驶仪一直没有接通,所以大体是全程手动飞行/ F3 E0 H+ ?) L: L
4、手动配平和MCAS在起飞段也互相斗争了一段,但后来不斗了,与迎角降低直接关联. W7 W8 a6 s1 B1 x
5、迎角极限不知道是固定数值,还是按照空速计算出来的计算值
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. @, r# L# I6 L9 x% G: E9 v推测:: w R4 |0 S8 f# X
前一次飞行中,左右迎角失配出现稍晚,手动与MCAS打架正打着,飞机已经接近巡航高度了,改平后左迎角读数正好低于阈值,MCAS不再作怪。万幸。
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, K( D- ~0 a1 V1 {# g2 F出事这一次飞行中,左迎角传感器的读数在地面就高,MCAS离地不久就开始作怪,没等到巡航高度改平,已经在拉锯战中“打败”飞行员,机毁人亡。& y0 U R5 L3 X' ~1 f2 U4 }) n
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评论:
& K, M& @3 I2 P( z- q _. S6 Y左迎角传感器这样重要,波音为什么不在起飞前把左右迎角传感器偏差、归零作为permissive,不达标不准起飞呢?这是系统里很容易做到的。工业上大型设备的启动都有permissive(容许启动条件),不通过的话,再按启动按钮也没用。不知道这是否会成为波音补丁的一部分,还是依赖地勤和飞行员的check listing(检查清单)?
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