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多蒙朋友指点,看到印尼民航当局对狮航610的调查报告。没有看全,很多一般性的东西也没有多少营养,主要看了看几张FDR的记录图表。FDR是Flight Data Recorder,飞行数据记录仪,把关键飞机数据记录下来已供事故调查用的,是两个黑盒子中的一个。狮航610的座舱语音记录仪(CVR)一直没找到,所以FDR就是最主要的飞行记录了。# p t$ |; }# t; i( T* ~! P# B) s
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这是出事前的FDR& C% \& ?0 ]+ w) W. k0 x( ^
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3 C* N9 K( g+ n* N' U这是发动机和其他数据
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1 m% L) F4 C5 o9 a& E这是出事前一次飞行的FDR9 G& f6 |9 m& Q6 M( N9 Y
可以看到,对于出事飞行:6 a: B# a* X! N" ~% n
1、左右空速稳定,所以不应该有空速管冻结问题,否则空速显示应该是时不时尖锐下跌,甚至一路坐底
6 U2 k& f% f) I7 e2、自动驾驶仪始终没有启用,这是对的,飞行员在没有达到稳定飞行前,本就不该启用自动驾驶仪: ]- X2 p2 N7 K9 ^
3、左操纵杆震动提示(sticker shaker left)除了短暂一段时间,起飞后一直在警告,意味着系统认为有失速危险,但右操纵杆没有这个问题% W4 V; C6 E. @8 u
4、手动配平(蓝线,这是飞行员的动作)除了一开始少数几次压低,后面都在拼命拉起( Q3 y8 x7 g, V9 d8 Q% q; U- Y0 l% I
5、自动配平(红线,这是MCAS了)一开始就很活跃,但前段以拉起为主,到后来就是拼命压低了,最终“打败”了飞行员,造成惨剧! o8 {* W+ R" l0 J# Q' c2 d! Q/ B
6、平尾(深蓝线)在后半段一直在飞行员和MCAS之间无所适从,上上下下# U6 M3 }, V9 |$ {% V. u% `! |
7、左右迎角从一开始就有大偏差,起飞后偏差实际上略微缩小,但还是很大,一直稳定,没有太异常的读数。这可能是维修问题,在地面就没有做到左右迎角传感器清零、对准: b9 R( _- z! u
8、左右空速、高度读数都略有差异,说明简单依赖双重冗余不靠谱
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对比前一次飞行:8 K. j6 p# A+ h% _
1、左右迎角读数在地面也有偏差,但小得多,起飞后明显增大+ _ m* G$ V' r
2、sticker shaker left一直在警示
7 i6 p* s( `6 Z1 G4 u5 K; r3、副驾驶的自动驾驶仪短暂接通,后来取消,正驾驶的自动驾驶仪一直没有接通,所以大体是全程手动飞行6 } t( O/ v3 P
4、手动配平和MCAS在起飞段也互相斗争了一段,但后来不斗了,与迎角降低直接关联& Z( R% p# v- O" M* _2 l/ f% l- D
5、迎角极限不知道是固定数值,还是按照空速计算出来的计算值- Q* V) ]+ x% h! E7 |' R. l
0 q& @& {! [/ P" ~4 |2 s; H推测:
8 ~8 D% I3 f5 u4 F V1 T' J& y; V( B前一次飞行中,左右迎角失配出现稍晚,手动与MCAS打架正打着,飞机已经接近巡航高度了,改平后左迎角读数正好低于阈值,MCAS不再作怪。万幸。% J6 n W: M, ?9 @
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出事这一次飞行中,左迎角传感器的读数在地面就高,MCAS离地不久就开始作怪,没等到巡航高度改平,已经在拉锯战中“打败”飞行员,机毁人亡。
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: l( T( k$ o; S m2 ^6 c1 e: L评论:
7 V0 z: m/ n+ m" a左迎角传感器这样重要,波音为什么不在起飞前把左右迎角传感器偏差、归零作为permissive,不达标不准起飞呢?这是系统里很容易做到的。工业上大型设备的启动都有permissive(容许启动条件),不通过的话,再按启动按钮也没用。不知道这是否会成为波音补丁的一部分,还是依赖地勤和飞行员的check listing(检查清单)?! M" e8 a3 z* ]+ ^! Q
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