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多蒙朋友指点,看到印尼民航当局对狮航610的调查报告。没有看全,很多一般性的东西也没有多少营养,主要看了看几张FDR的记录图表。FDR是Flight Data Recorder,飞行数据记录仪,把关键飞机数据记录下来已供事故调查用的,是两个黑盒子中的一个。狮航610的座舱语音记录仪(CVR)一直没找到,所以FDR就是最主要的飞行记录了。* n# N6 h* N2 a/ ~$ r
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这是出事前的FDR& _0 ~. y- u2 y9 s% [: }
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这是发动机和其他数据, l& ]5 O' R: P0 j
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这是出事前一次飞行的FDR
5 Y" Q/ i) b% |$ i2 L; O- C, G可以看到,对于出事飞行:
3 _, }4 c/ M+ v( V* N1、左右空速稳定,所以不应该有空速管冻结问题,否则空速显示应该是时不时尖锐下跌,甚至一路坐底( Z2 L2 U+ B' V3 v( T3 W2 i
2、自动驾驶仪始终没有启用,这是对的,飞行员在没有达到稳定飞行前,本就不该启用自动驾驶仪& z* e' J. _6 Z$ A; u) D
3、左操纵杆震动提示(sticker shaker left)除了短暂一段时间,起飞后一直在警告,意味着系统认为有失速危险,但右操纵杆没有这个问题
5 H4 j C7 ]- l1 M. l w0 I3 b4、手动配平(蓝线,这是飞行员的动作)除了一开始少数几次压低,后面都在拼命拉起
3 E' `9 D! E T: h3 U5、自动配平(红线,这是MCAS了)一开始就很活跃,但前段以拉起为主,到后来就是拼命压低了,最终“打败”了飞行员,造成惨剧
$ q3 c+ q( S4 ~* k5 c6、平尾(深蓝线)在后半段一直在飞行员和MCAS之间无所适从,上上下下- J# q* T0 g5 a
7、左右迎角从一开始就有大偏差,起飞后偏差实际上略微缩小,但还是很大,一直稳定,没有太异常的读数。这可能是维修问题,在地面就没有做到左右迎角传感器清零、对准6 Y$ R* S" A# M2 }4 b. h
8、左右空速、高度读数都略有差异,说明简单依赖双重冗余不靠谱4 X0 j( C% c$ c r4 x) s {
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对比前一次飞行:
6 _: _8 x! l4 S O/ v1、左右迎角读数在地面也有偏差,但小得多,起飞后明显增大& b! _) i1 R ~
2、sticker shaker left一直在警示
7 u5 m) `# \4 T1 Q% m% M$ ^3、副驾驶的自动驾驶仪短暂接通,后来取消,正驾驶的自动驾驶仪一直没有接通,所以大体是全程手动飞行
6 F2 x, c1 X( i* v5 |1 G Y* n% @2 s4、手动配平和MCAS在起飞段也互相斗争了一段,但后来不斗了,与迎角降低直接关联
0 M' ` N8 m0 g/ h5、迎角极限不知道是固定数值,还是按照空速计算出来的计算值# a. q/ Z( K- }, v9 X: V& [
# g( t" I2 g/ s. _% }/ x6 U0 Y- k# t& y推测:
% j7 |- ]2 h" m R* E前一次飞行中,左右迎角失配出现稍晚,手动与MCAS打架正打着,飞机已经接近巡航高度了,改平后左迎角读数正好低于阈值,MCAS不再作怪。万幸。
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6 O' t& Q' F" X* P出事这一次飞行中,左迎角传感器的读数在地面就高,MCAS离地不久就开始作怪,没等到巡航高度改平,已经在拉锯战中“打败”飞行员,机毁人亡。- c7 L0 Q4 V, p# n0 v
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评论:6 |6 p0 O7 c5 Y$ \
左迎角传感器这样重要,波音为什么不在起飞前把左右迎角传感器偏差、归零作为permissive,不达标不准起飞呢?这是系统里很容易做到的。工业上大型设备的启动都有permissive(容许启动条件),不通过的话,再按启动按钮也没用。不知道这是否会成为波音补丁的一部分,还是依赖地勤和飞行员的check listing(检查清单)?' ?+ B+ \3 k" y2 `9 j+ I u( C, _
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